選煤總廠找準制約洗煤生產(chǎn)癥結(jié),加大技術(shù)改造力度,完善生產(chǎn)工藝,順利完成了原煤儲存?zhèn)}2倉改造,為鳥山礦主焦煤這只“金鳳”鑄好“巢”。
這個廠在去年完成精煤倉改造,實現(xiàn)主焦煤單洗、單儲、單選的基礎(chǔ)上,今年又針對原煤儲存?zhèn)}服務時間較長、出料口小、容積下降的實際,組織工程技術(shù)人員深入原煤儲存?zhèn)}內(nèi)部進行現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)造成原煤儲存?zhèn)}變小、出料緩慢的主要原因是倉內(nèi)壁由水泥砌筑,表面有鋼筋頭極不光滑,長期的煤炭堆積,導致倉壁出現(xiàn)“掛臘”現(xiàn)象倉內(nèi)容積變小,影響出料。為此,這個廠制定切實可行的實施方案,保證生產(chǎn)技改兩不誤。他們利用上午檢修時間對原煤儲存?zhèn)}清倉,下午生產(chǎn)班暫時由3倉、4倉代替2倉工作,用最短的時間完成2倉清倉工作。
清倉過程中,在利用“空氣炮”對倉內(nèi)壁清理無效后,他們立即組織人工進行清倉,使用安全繩帶吊框,將施工人員吊送到倉壁掛臘處,用鐵鍬和鏟子等工具清理。就是這樣一鍬、一鏟的人工開鑿,僅用15個半天就完成了原煤儲存?zhèn)}2倉的初步清倉工作。同時,他們還使用金剛砂涂抹倉壁,用水泥沙加金屬網(wǎng)加固倉壁,使倉壁變得光滑,解決了原煤儲存?zhèn)}掛臘問題。單倉原煤儲量也由500噸提升到了800噸,有效提升原煤倉利用率。據(jù)了解,該廠將于5月初開始對原煤儲存?zhèn)}3倉、4倉清倉工作。屆時,該廠的四個原煤儲存?zhèn)}將由原來的2000余噸,擴容到3000噸以上,倉容提升30%,為下步大批量配洗鳥山礦主焦煤奠定了基礎(chǔ)。