興安礦圍繞制約采煤工作面質量標準化達標瓶頸問題,加強采煤系統質量管理,有針對性地制定工作措施,破解難題,持續推進采煤工作面安全質量標準化建設水平上臺階。
強化質量達標意識
近幾年來,這個礦采煤系統堅持每月對各采區進行質量標準化評比,由系統礦長牽頭,帶領各采區區長、生產、機電、技術區長對各采掘和安撤工作面進行質量標準化評比工作,設立專項獎勵資金,有獎有罰。在現場評比過程中對好的做法、經驗及小改小革發明進行系統內推廣,發現問題進行扣分和處罰,通過循環推進使全礦生產系統標準化質量得到了穩步提升。
強化綜采設備管理
這個礦各采區對綜采支架檢修高度重視,設有專職支架維修工和支架維修副隊長負責支架檢修保養工作。每天支架維修副隊長要查看支架管理臺賬,處理生產班反映的問題。如當班處理不了的將問題記錄在井下臺賬中告知生產班。同時,每組支架都留有檔案,回采結束后支架升井,綜機車間根據檔案有針對性的進行檢修更換。如需大修,將支架檔案一并交給總廠或大德公司等廠家。同時,采區對每臺設備施行包機包臺管理,建立維修保養臺賬,采機、前后部運輸機、橋式轉載機、破碎機等關鍵設備設組長以上干部進行包機。泵站設專人進行管理,每半個月清理一次泵箱,使用凈化水及乳化液自動配比裝置,保證乳化液濃度達到5%以上。
強化工作面生產管理
該礦綜采一隊工作面受斷層影響,機道在掘送期間提前到位,超前軌道38米,為減少丟煤,工作面為偽斜開采,初采需找上頭,且工作面長逐漸變短,需連續找尾開采,這樣支架尾梁易自動下擺導致架型不正,為控制好架型和防止運輸機上竄,采區每班安排專職支架工用調斜及側護板對支架尾梁進行調整,保證每個原班調整三遍。同時,針對工作面夾矸出大塊影響采煤機牽引速度的實際,采區采用單刀割煤下行吃幫,上行推溜子,實現了工作面日產原煤3000噸。
受斷層影響,綜采二隊工作面100米內需由70米延至105米,增加支架22組。技術人員提前給定架子預留位置,設備安裝期間就將支架預留在指定位置并配好各種管路,生產后每天延支架和延溜子,規定生產班交班前提前摘推拉,將運輸機槽運至指定位置,將運輸機尾拉底,做好延槽準備,維修班每天14點前將運輸機槽延完,之后將支架拽至運輸機尾上幫處,等生產班采到位置后將支架用單體將推拉對上,實現了工作面生產期間延槽和延架子不耽誤生產,在鋪底網的前提下,保證工作面穩產達產。