為進一步推進“四化”建設,選煤總廠積極實施西臺旋流器組北移改造工程,通過5天的奮力攻堅,實現一次試重車成功,為加快建成安全優質高效和諧選煤廠奠定堅實基礎。
科學謀劃 確立“核心”設備改造
這個廠針對西臺旋流器入料不暢,檢修難度大,日常維修工作量大等問題。組織工程技術人員深入現場進行技術攻關,通過對整個系統實地勘測,確定將西臺旋流器入料口重新設計改造、耐磨管路更換和西臺旋流器組北移的改造方案。方案確立以后,第一時間上報公司聯審請示,在得到公司批示以后,立刻組織召開生產會議,針對核心設備改造進行精密部署,在使用單系統生產的前提下,采取雙管齊下措施,由安裝隊負責墜桶以下部分改造,上部入料口和原煤錨鏈機頭部分由水洗車間負責。各單位緊密配合,保證“核心”改造工程順利完工。
精準施工 破解制約生產難題
改造中,施工人員把西臺旋流器組現有部分附屬設備及管路進行全部拆除,按照設計方案對西臺旋流器及精煤、中煤、矸石集料箱位置進行擺放,確保選煤系統更加科學合理。供應科在接到改造任務通知后,第一時間聯系有關部門備好各項工程用材料,并派遣2名材料員蹲守在現場,隨時應對材料短缺或供應不到位等問題,保證材料供應到位。機電科抽調兩名電氣工程師在施工現場進行巡查,保證施工時電氣設備完好運行。水洗車間克服重重困難,抽調所有維修人員參與改造,經過五天施工,順利將原煤入料口錨鏈拆除,將運輸皮帶機頭延長至入料口,入料口向北移動近一米,順利完成旋流器上半部分改造。安裝隊加班延點,將旋流器錐體以下主體部分全部拆除,整體向北部移動近一米,進行焊接,與上部入料口成功對接,精準完成旋流器改造主體部分。通過這次“核心”設備改造,將原來兩臺旋流器兩套系統左右旋轉,改為統一用一側旋轉,兩臺旋流器配件實現通用,大幅度降低了材料使用費用。同時,將上部連接處錐體改為錐桶,并加裝切線沖水裝置,使原煤入料形成旋流,進一步增加了給料深度,解決了原煤潤濕問題和小時處理量變小的問題,保證了旋流器整體系統穩定,提升了旋流器效果,大幅度縮短了維修時間,提升了精煤產率,減輕職工日常檢查工作強度。